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冷卻塔風(fēng)機故障分析與處理
時(shí)間:2021-11-12 瀏覽:3295次

  一、冷卻塔風(fēng)機結構    

  1.風(fēng)筒 2.葉片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減速器   6、8.鏈式聯(lián)軸器 7.傳動(dòng)軸 9.電動(dòng)機 10.電動(dòng)機底座  11.冷卻塔頂部

  二、故障情況      

  2013年7月24日00:20分左右,水泵操作人員在值班室聽(tīng)到從冷卻塔處傳來(lái)兩聲巨響,馬上到就地查看,發(fā)現控制柜上顯示2#風(fēng)機電流(50A)比平時(shí)低 (正常運行時(shí)電流為58A左右),懷疑2#風(fēng)機出了問(wèn)題,馬上到冷卻塔頂部檢查,發(fā)現2#風(fēng)機已經(jīng)停運,但電動(dòng)機仍然在轉動(dòng),操作人員立即到控制柜旁停運2#風(fēng)機,并通知配電室切斷電動(dòng)機電源。檢修人員趕到現場(chǎng)后對故障現場(chǎng)進(jìn)行仔細檢查,發(fā)現風(fēng)機的一個(gè)葉片從近根部斷裂,落在2#風(fēng)機北側25m外的地上,斷裂處的橫斷面薄厚不均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個(gè)葉片不同程度的發(fā)生彎曲并嚴重變形,傳動(dòng)軸與電動(dòng)機及風(fēng)機聯(lián)軸器鋁合金外罩碎裂,聯(lián)接聯(lián)軸器的鏈條斷裂脫落,減速器加油管從近減速器根部斷裂,減速器中的油全部流入大水池中,在風(fēng)筒四周布滿(mǎn)劃痕,部分地方被劃穿。

  三、故障原因分析    

  該風(fēng)機從2004年投產(chǎn)運行到現在,已經(jīng)將近9年時(shí)間,在運行過(guò)程中每隔半年左右,就要停機檢查聯(lián)軸器的潤滑及鏈條的磨損情況,視磨損情況更換鏈條及潤滑脂,半年前曾停機檢查過(guò)該風(fēng)機運行情況,雖然有腐蝕,但各重要部件均運行良好,而且***近點(diǎn)檢也未發(fā)現異常振動(dòng)和噪音,轉動(dòng)比較平穩。由于碳鋼在潮濕的環(huán)境中腐蝕比較快,而且循環(huán)水中加有處理劑,在風(fēng)機運行的過(guò)程中,處理劑隨水汽被帶到葉片的聯(lián)接管上,加劇了聯(lián)接管的腐蝕速度。通過(guò)觀(guān)察故障葉片連接管的橫斷面發(fā)現,腐蝕程度不均勻,薄的地方只有不到2mm,強度大大降低,在風(fēng)機運行過(guò)程中葉片受到強大離心力作用,腐蝕較嚴重的位置承受不住離心力的作用而首先被撕裂,隨著(zhù)風(fēng)機的運轉,裂口逐漸擴大,造成葉片端部與風(fēng)筒接觸而產(chǎn)生碰撞,在碰撞過(guò)程中加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜,碰到傳動(dòng)軸,在巨大撞擊力的作用下,再次飛起來(lái)打到其他五個(gè)葉片上,使其他五個(gè)葉片產(chǎn)生不同程度變形,同時(shí)在離心力及慣性作用下飛出,此時(shí)風(fēng)機仍然在運轉,在這種情況下,輪轂的平衡受到嚴重破壞,減速器振動(dòng)急劇增大,底座振動(dòng)加大,***終導致減速器聯(lián)軸器聯(lián)接鏈條損壞,傳動(dòng)軸與減速器脫開(kāi),減速器停運,而此時(shí)電動(dòng)機仍然在運轉,由于負荷減小導致電流下降。

  四、故障處理

  1、由于冷卻塔風(fēng)機減速器和電動(dòng)機上的聯(lián)軸節、鏈條、輪轂、葉片損壞比較嚴重,傳動(dòng)軸存在變形的可能,均需要更換,減速器油管從根部斷裂,如果修復需要的時(shí)間比較長(cháng),那樣將會(huì )對生產(chǎn)造成更大的影響,為了將影響降低到***小,決定整體更換一臺備用風(fēng)機。備用風(fēng)機外形設計采用了目前***先進(jìn)的翼形,氣動(dòng)性能好。葉片由高強度玻璃鋼模壓制而成,具有強度高、重量輕、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。于是一邊拆卸損壞的風(fēng)機,一邊按照安裝技術(shù)要求組裝好新風(fēng)機,并按照風(fēng)機出廠(chǎng)時(shí)的記號調整好風(fēng)葉角度,傾斜角度在8°左右。在將舊風(fēng)機吊下后,發(fā)現減速器底座銹蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經(jīng)不能再用,又重新加工了兩塊墊鐵。將墊鐵放到底座上檢查水平度,發(fā)現底座東南側較低,再次加工墊鐵找平,將風(fēng)機整體吊到底座上,然后找正電動(dòng)機和減速器,在全部安裝工作完成后加上潤滑油開(kāi)車(chē)試車(chē)。

  2、將風(fēng)機停下來(lái),把葉片傾斜角度調整到15℃,在將葉片角度調整完成后再次啟動(dòng)試車(chē),啟動(dòng)后風(fēng)機運行電流為61A,風(fēng)機電動(dòng)機底座垂直振動(dòng)2.3mm/s,電動(dòng)機水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運行穩定后,循環(huán)水出塔溫度為33.0℃,依然沒(méi)有達到設計的溫度。

  3、為徹底解決問(wèn)題,決定更換一臺原來(lái)已經(jīng)修復好的舊減速器,又將新的風(fēng)機整體吊下來(lái),將輪轂連同風(fēng)葉一起拆卸下來(lái),由于這臺減速器轉速較快,又將風(fēng)葉角度調整到12°,裝到修復好的減速器上,再將風(fēng)機整體裝到風(fēng)機底座上,找正電動(dòng)機和減速器,回裝后啟動(dòng)試車(chē),風(fēng)機運行3h后,循環(huán)水出塔溫度為31.5℃,達到設計要求,能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,但此時(shí)各個(gè)測振點(diǎn)的振動(dòng)值均比較高,再次進(jìn)行了處理。

  五、通過(guò)這次故障處理,采取相應預防措施,減少故障發(fā)生。    

  1)加強設備點(diǎn)檢,及時(shí)掌握風(fēng)機的運行狀況,合理安排維護周期;    

  2)備件更換時(shí)首先要查看技術(shù)資料,避免走彎路; 

  3)處理故障時(shí)盡可能查找引起故障的可能原因,做到***排查;    

  4)嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。


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